蒸壓釜在進行蒸壓養護的過程中,經常發生一次生產結束后蒸汽直接進行了排空,這樣的方式浪費嚴重。有個別企業采用二次倒汽到另一釜中,減少蒸汽排放,這種方式倒汽時間長,受生產周期制約,很多企業無法實施。針對這樣的方式如果有一個還不錯的蒸壓釜余氣回收裝置的話那么將達到一個良好的效果,我們知道現在已經有廠家采用在兩釜之間加裝二級蒸汽噴射器的方式,進行二次倒汽,可使釜內剩余壓力降低,對空排放噪音減小、排放時間縮短,有效地節約了蒸汽,降低了企業用能成本。
蒸壓釜余氣回收工作原理
二級蒸汽噴射器用于蒸壓釜蒸汽分配系統中,以便用較高壓力的蒸汽泵送低壓蒸汽,并且通過蒸汽噴射器的混合蒸汽作為系統的熱源被輸送。二次蒸汽噴射器的使用可以充分利用動力蒸汽的可用能量,盡可能減少蒸汽,并減少動力蒸汽消耗。在進汽分汽缸和排汽分汽缸之間加裝兩臺蒸汽噴射器,一級噴射器的吸入口經閘閥與排汽分汽缸相連,一級噴射器的混合蒸汽出口與二級噴射器的吸入口相連,二級噴射器的混合蒸汽出口與進汽分汽缸相連;一級噴射器、二級噴射器的工作蒸汽進口經閘閥與進汽總管相連,連接位置在進汽分汽缸進汽總閥前;蒸壓釜釜門用汽管道改接在進汽總管上,連接位置在進汽分汽缸進汽總閥前。
蒸壓釜余氣回收裝置操作規程?
在第一次倒汽結束后,原來直充工序改為第二次倒汽,具體操作步驟為:進汽分汽缸總閥關閉,二級噴射器出口閥門全開-開充汽釜進汽閥-開一級噴射器工作蒸汽進汽閥-開一級噴射器抽汽閥-20分鐘后(各企業時間有所不同)開二級噴射器工作蒸汽進汽閥-10分鐘(各企業時間有所不同)開進汽總閥進行直充。
蒸壓釜余氣回收裝置低能耗效果
按各企業蒸壓釜參數和倒汽工藝參數的實際工況設計的二級蒸汽噴射器,進行二次倒汽,倒汽時間30分鐘左右,直充時間縮短15分鐘,排汽時間縮短15分鐘,總的用時基本不變。每釜可減少工作蒸汽消耗量200~800kg,排汽噪音有所降低,排污水減少200~800kg。低能耗減排效益可觀。
上面就是我們所了解的一個蒸壓釜余氣回收裝置的介紹了,不過這種方式也屬于其它廠家的專門方法,您有這樣的想法的話其實從網上是輕易能搜出來的,主要也是因為現在都知道使用蒸壓釜余氣回收裝置能達到一個長期節省的有效作用,感謝大家的閱讀,我們山東鑫泰鑫智能是專門制造該設備的廠家,如果您有相關的需求的話歡迎您能與我們取得聯系。